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高壓清洗機進水腔密封失效的解決方法
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一、單環(huán)密封改為雙環(huán)密封

進水腔下部推力密封塊部位的密封原來采用單道O型環(huán)密封。為了增加密封的可靠性,我們在原密封環(huán)槽的下部約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環(huán)槽,然后裝入相同型號的O型密封圈后再進行裝配。這樣,將單環(huán)密封變?yōu)殡p環(huán)密封,大大提高了進水腔密封的有效性和可靠性。

二、改變密封部位

鑒于推力密封塊的密封部位和進水腔的配合部位均出現(xiàn)了不同程度的磨損,將推力密封塊的上端部用車床切去5mm,使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時,推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應上移5mm,可以改善密封效果。

三、進水腔磨損部位的修復

為了有效消除推力密封塊與進水腔之間的配合間隙,我們對進水腔的磨損部位進行了適當?shù)某叽缧迯停丛谘b配推力密封塊之前,先用清洗劑對進水腔內壁磨損較嚴重區(qū)域徹底除垢,然后用修補劑均勻涂抹約1.5mm厚度,隨后在60~80℃的溫度下固化24h,